一直以來,燒結廠緊扣降本增效主題,堅持走精細化管理和開源節流之路,統籌利用有效資源,實施環保、節能技改項目,通過工藝改造實施和操作制度完善,深挖降本因子。
“擠”出成本,優化檢修方案
該廠充分發揮專業性和主動性,以“精益”引領檢修項目,采取“避峰就谷”生產模式,推動降本增效工作落實。作業前,各部門組織管理人員研討檢修方案,制定檢修項目進度表,簽訂檢修項目目標責任書,夯實各項目安全責任人、技術責任人;在檢修過程中,從票證辦理、工器具認領、標準化作業程序交底到作業實施,做到安全、高效。
“節約就是降本,降本就是創效。本次檢修時間緊、任務重,所有員工都能全力以赴、獻言獻策,匯聚了降本增效大能量,通過上下合力,我們的檢修效率在不斷提升;通過銳意創新,解決了制約生產的重重難題;通過求真務實,我們創造了檢修大效益。下一步,我們要繼續增強提質增效的緊迫感和責任感,不斷探索、持續加力。”檢修工作總結會上,該廠負責人強調。
精算“細賬”,合理優化改造
為進一步深挖潛力、降低消耗,該廠以原料消耗精細化管理為突破口,主動實施燒結寬皮帶改圓輥布料器、下料溜槽改造、污水循環治理、環冷機余熱加熱導熱等一系列升級改造工程。在1#、2#燒結機九輥實施安裝擋料板,消除欄板外沿撒料,日均可減少返礦量50余噸,力爭燒結礦返礦>5mm粒度不超過20%;通過在點火爐前加裝蒸汽管道,蒸汽溫度在原有基礎上進一步升高,由107.4℃提升為132.4℃,使整個系統更加便捷,運行成本持續降低。
在大煙道冷風閥設置參數控制器,由之前的單一“開、關”手動操作到連鎖數值自動調節,有效降低電能消耗和維修頻次,提高生產配比穩定率;結合對輥、四輥破碎機運轉特點,對其存在輥面磨損、排礦口粘料、輥輪間隙不均勻等問題全面檢查維修,確保焦末粒度≥5mm的比例小于8%,≤3mm的比例76~80%,按規定力度篩下。二季度,燃料成本完成二臺階目標值≤71元/噸。
“廢件”變寶,固廢資源化利用
為降低能源消耗,減少外委維修項目,避免機械設備和電氣設備頻繁使用,該廠始終秉持“能修盡修,絕不外委”,嚴格控制檢修費用。強化預算管理,及時盤點備品備件庫存,需要領用備件的統一由廠內庫房出庫,做到“領一用一”;各部門制定淘汰高耗能電機計劃,對耗能高的電機設備按計劃淘汰;對所有功率單元模塊進行拆卸、清灰、緊固安裝等深層維護;實施定額管控,最大程度減少“兩金”占用,部分機加件由分廠內部加工制作,如溜槽、皮帶清掃器等。
本次檢修,著力消除影響機組安全生產、提質增效的一切不良因素,通過安全環保、節能、達設計值、“四新”等項目改造,力爭區域設備設施安全性、經濟性再上新臺階。降本增效,惠當下,利長遠。燒結廠將持續繃緊降耗節能弦,認真挖掘開源節流突破口和技術創新著力點,實現企業效益最大化。(燒結廠 寧蕾)