今年以來,軋鋼廠始終堅持以助力軋線達產達效為重點,以“打造智慧型車間,培育創新型員工”為主線,不斷在“小計小改”上下功夫,使降本增效結出累累碩果。
引小“智”改小“技” 為軋線排憂解難
“老陳,你的方法很快捷,既幫我們解決了眼前提升鏈的設備病癥,又促使生產順行并減少了我們的勞動強度,太感謝你了!”
“沒事!這是我應該做的!服務好軋線,是我們軋機裝配車間的主要職責!”
最近幾天由于室內氣溫持續攀升,加之目前無備件更換。對此,軋機裝配車間積極制定技改方案,經現場研判,技術人員根據設備的運動原理科學計算出相應參數,并及時對該驅動臂蓋板進行了優化處理。
軋鋼廠通過班組培訓、管理人員“走出去”取經等方式,提高技術人員綜合水平。同時聚焦提升職工技改方面的積極性,以采取經濟獎勵為主、納入評優評先和晉升標準為輔兩種方式,雙管齊下讓職工主動參與各類技術改造,為軋線生產與降本增效注入強勁動能。
刀桿發掘“真金” 降本增效辟蹊徑
“由于疫情原因,數控輥環車床專用刀桿無法正常發貨,咱們磨床人員要做好心理準備,想辦法應對當前困局!”近幾日,疫情阻斷了軋機裝配車間磨床班部分備件供貨渠道。
面對現實問題,該班組成員毫不氣餒、積極另辟蹊徑,經過多次討論研究最終決定在報廢刀桿中來發掘“真金”。按照這個思路,在技術人員的努力下,經過廢舊刀桿改造制作,確保了數控輥環車床的正常加工,避免了刀桿缺失而造成的生產影響。截至目前,此刀桿已完成2件,為公司節約成本近萬元,并且刀桿工裝可以長期反復使用,按照正常消耗計算,全年節約刀具成本效果顯著。
內外科顯神通 轉變方法解難題
6月份以來,該廠通過軋線試驗對比分析及實踐檢驗,使生產過程中軋機各方向受力均勻,不僅有效解決了軋機彈跳問題,也大幅度減少人員的勞動強度,提升了軋線的作業率和成材率,為全系統生產順行和降本增效工作貢獻了軋鋼力量。(軋鋼廠 陳瑤)